“坞室东侧廊道墙身6轴实体预埋件外观品质合格率只有82.5%,低于业主要求的90%!”三航局中船长兴造船基地二期工程 2号船坞项目周例会上,总工杨连佼眉头紧锁,摆出这一数据。
彼时,船坞建设高峰期,坞口、坞室、坞墙各个工作面多点开花,两家结构施工队伍你追我赶,工程推进如火如荼。杨连佼在周例会上的一番话,如一盆冷水浇下。
“虽然外观品质合格率没达到业主要求,但现在预埋件安装的误差最大也就2厘米,完全不影响实际功能,现在赶工期呢,将就一下吧!”承担动力廊道施工任务的协作队伍负责人老胡,对项目部的“苛刻”要求有些不解。
“绝对不能将就!诚信履约,答应业主的,就必须做到!”项目经理许光亮态度坚决,斩钉截铁地说,“进度这把火烧地再旺,也得浸个冷水,才能萃出高质量的动力廊道。”
老胡两手一摊,无奈地说:“预埋件用钉子钩着贴在木模板上,混凝土哗啦啦一浇,怎么都得跑偏啊。”原来动力廊道分轴施工,每个轴段单侧廊壁上平均要安设24个预埋件,用于放置动力管线。但木模板本身强度不高,浇筑混凝土时产生的冲击力容易让预埋件产生位移,最终影响预埋件整体外观质量。
老胡的抱怨虽是问题的关建所在,但其他影响因素尚未可知,为了更快解决实际问题,项目部当即成立QC小组,由项目总工杨连佼牵头,联合质量、测量、施工、试验等部门,集中力量攻关“提高动力廊道墙身外观品质一次验收合格率”这一课题。
小组成员先从源头开始查找原因,对现场堆放的预埋件进行抽查,其中尺寸合格率为94%,表面平整度为96%,全部符合设计要求。排除了预埋件本身的质量上的问题后,QC小组揪住要因,重点对模板做改造,在将木模板统一升级为钢模板后,又通过增加横向支撑杆、加固螺帽螺栓等方式,进一步提升模板稳定性。
一套组合拳下来,廊道墙身平整度得到提升,预埋件安装外观品质合格率也达到了90%。老胡喜上眉梢,问道:“杨总,90%正好及格,这回咱能够继续大干了吧?”杨连佼紧盯着眼前正在浇筑的廊道墙身,钢模板纹丝不动,但预埋件却依然会随着混凝土的浇筑而发生轻微振动。质量部副部长丁文建也发现了问题,“如果预埋件和钢模板能贴合得再紧密一些,合格率是不是还能提升?”杨连佼点点头,冲着老胡缓缓道:“再等等!”
通过现场抽查,QC小组发现预埋件与模板贴合率仅为15% 。问题摆在眼前,小组成员再次集聚一堂,展开“头脑风暴”。当众人热烈讨论之时,杨连佼却走到一旁,默默拿起订书机,装订起了材料。
大家一时有些不解,纷纷投来问询的目光。杨连佼指了指材料上的订书钉,小组成员们恍然大悟,纷纷抢答:“对,可以用锚拉杆!”“锚拉杆就像钉子,能把模板和预埋件连接在一起。”“在钢模板的上、中、下三个位置分别开孔,锚拉杆穿过孔洞再焊接固定,绝对密不可分。”方案在讨论中不断被细化,老胡也在现场干得火热。
又是一个周例会,丁文建汇报QC小组活动成果,“经验收,动力廊道墙身预埋件安装外观品质合格率达到96%,远超于预定目标。”
众人鼓掌庆贺,老胡也忍不住自夸了起来,“在锚拉杆外加上螺母加固,咱还献了个好计策呢。”杨连佼兴奋地拍拍老胡的肩,“咱们QC小组可少不了您这位大将!”(万玲)